8月18日,“海洋石油981”在南海获得历史性突破,陵水17-2-1井测试成功,陵水17-2成为我国海域自营深水勘探的第一个重大发现!8月19日,总公司董事长、党组书记王宜林一行登上平台,对作业成功表示祝贺,并亲切慰问生产作业人员。
在南海深水区发现大气田,取得历史性突破,多次刷新国内海上钻井水深纪录,开钻至今未发生任何安全责任事故,平均作业时效高达96%……“海洋石油981”这个年轻的深水“新兵”,是如何做到这些的?
对提升质量效益无止境的追求,对自己更“狠”一点的拼劲儿……追标、提标的历程,最能说明其中的酸甜苦辣。
2013年3月,“海洋石油981”首次提出争创中海油田服务股份有限公司(下称中海油服)B档标杆钻井平台。为此,平台员工努力了近10个月。然而,在当年12月的验收会上,平台却得到了“与B档标杆要求仍有一定差距,需进一步整改”的结论,这对员工们来说无疑是不小的打击,要知道,此前2000多米的超深水钻井作业都没有难倒他们。
明明一口井比一口井打得好,到底还差在哪里?“海洋石油981”结合标杆平台评审小组意见,开展头脑风暴,大家意识到:虽然平台人机磨合渐入佳境,但还未到“人机合一”的最佳状态。
于是,“海洋石油981”开始“发狠”了,近乎“鸡蛋里挑骨头”一般寻找进一步提升效率和服务质量的空间:解决吊索具管理这个“老大难”问题,将各类吊索具分类存放、统一管理;对大小设备进行“人口普查”,建立“户口簿”……
经过近乎苛刻的自我锻造,“海洋石油981”作业时效稳步提升,终于在今年4月21日通过钻井事业部B档标杆平台验收。乘胜追击,平台追求更高质量效益的脚步没有停歇,上半年提前33天高效完成南海总包深水作业,比计划提前32.3%。
一鼓作气,对自己“狠”惯了的“海洋石油981”又开始向A标冲击。8月8日晚,平台在顺利完成下防喷器作业后,高级队长刘红刚及时组织平台人员对此次作业进行总结;8月15日,平台经理来宣朝向大家介绍从A档标杆平台——“海洋石油924”取回的“真经”,并有针对性地进行对标。
在司钻操作台前增加两个显示器,使得接顶驱时不再需要频繁切换屏幕,每次接顶驱时间减少1分钟;重新设计改装原动力卡瓦的液压管线,省去更换时拆除液压管线的时间……他们坚信,提升的空间永远存在。
钻井事业部副总经理兼党委副书记袁晓松说:“争创标杆平台只是一种契机和手段,我们的目的是提高工作标准,提升质量效益,最终在真刀真枪的作业上显实效。”
一项项提高工作标准、提升质量效益的努力,汇聚成中海油服在总公司“质量效益年”中的靓丽成绩单:今年上半年,中海油服完成189项攻关项目,安全事故同比下降42%;协同客户节约555钻井船天,节省船舶燃油1900吨。
面对更深的海、更复杂的作业,对工作标准、对质量效益追求更高一些,“海洋石油981”这把深水利剑就这样一步步铸就。